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熱電廠中空氣預(yù)熱器堵灰原因分析

時間:2020-08-11 16:23:47 作者:鑫濮機械 瀏覽次數(shù):

對大唐國際托克多發(fā)電有限責(zé)任公司600MW鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因進行了分析,并提出了解決該問題的對策。

回轉(zhuǎn)窯空氣預(yù)熱器(下稱空預(yù)器)堵灰問題在全國各電廠普遍存在。盡管鍋爐原設(shè)計安裝了蒸汽吹灰裝置,但由于種種原因均不能十分有效地解決空預(yù)器的堵灰問題。由于空預(yù)器堵灰,造成鍋爐排煙溫度升高,熱風(fēng)溫度下降,風(fēng)、煙系統(tǒng)阻力上升,送風(fēng)正壓側(cè)和吸風(fēng)機負壓側(cè)兩側(cè)壓差增大、風(fēng)機喘振,增加空預(yù)器漏風(fēng)。嚴重時吸風(fēng)機無調(diào)節(jié)容量,致使?fàn)t膛負壓難以維持,影響到燃燒自動裝置的投入。并且由于堵灰,在點火初期,整個爐膛負壓溫度較低,大量未燃盡的油霧滯留在空預(yù)器中,造成火災(zāi),燒壞空預(yù)器的事故在全國電廠發(fā)生多次。隨意,有效地清除空預(yù)器的堵灰是安全、節(jié)能、文明生產(chǎn)之必須。

鍋爐設(shè)計的蒸汽吹灰,在目前的使用中不能有效解決堵灰問題。由于空預(yù)器的熱端、溫端。冷端相加越2m厚,蒸汽由冷端吹入時無法吹透,且蒸汽離開噴嘴后,熱度逐漸減少而進入飽和區(qū),反而增加濕度引起堵灰。

空預(yù)器堵灰原因因為煤質(zhì)變化較大,煤中含灰量大,這是導(dǎo)致堵灰的一個主要因素;另外空預(yù)器沖洗后沒有充分干燥就投入使用;吹灰蒸汽過熱度太低,吹灰效果差;冬季暖風(fēng)器投入后發(fā)生泄漏造成濕度增加;冬天一、二次風(fēng)進風(fēng)濕度太低,造成結(jié)露。不管那種原因,空預(yù)器堵灰根本原因是運行過程中有水滴存在,使其狹窄的通流面積上特別容易粘灰,并發(fā)生燒結(jié)而形成的。

從托電鍋爐空預(yù)器堵灰情況看,一是冬季堵灰次數(shù)明顯高于夏季,而是煤質(zhì)灰含量大時堵灰頻次明顯高于煤質(zhì)灰量小時,分析堵灰原因有:

(1)設(shè)計煤種灰分為27.6%,機組帶額定負荷時燃煤量為285t/h,但由于摻燒地方小窯煤使燃料的灰分上升至35%,而機組帶額定負荷時需要的燃料量越為330t/h,因此灰量大大增加,已經(jīng)超過鍋爐飛灰的輸送能力。

(2)由于灰量大大增加,使得鍋爐省煤器灰斗的疏灰能力不能滿足輸灰需要,造成省煤器長期高灰位運行,因此造成部分應(yīng)該在省煤器灰斗未及時運走而進入空預(yù)器,使得流經(jīng)空預(yù)器的灰量增加。
(3)托電鍋爐小修過程中,為增加空預(yù)器換熱效果都進行水沖洗,由于機組啟動時間較緊,存在沖洗后干燥不徹底的現(xiàn)象,造成鍋爐啟動后空預(yù)器受熱面濕粘灰最終造成堵灰。
(4)空預(yù)器吹灰蒸汽過熱度沒有達到規(guī)定值130度的要求,由于吹灰氣源取自屏式過熱器進口,額定負荷下壓力為17.0Mpa,溫度問400度,經(jīng)吹灰調(diào)節(jié)閥降壓節(jié)流損失后吹蒸汽壓力為1.2Mpa,溫度為280度,過熱度為80度,沒有達到設(shè)計值130度的要求,過熱度偏低,濕度增加,隨機組運行時間的增長,空預(yù)器粘灰量逐漸增加,最終導(dǎo)致堵灰。
(5)冬季鍋爐暖風(fēng)器投運后,當(dāng)暖風(fēng)器在一、二次風(fēng)道中發(fā)生泄漏時不能及時發(fā)現(xiàn)處理,造成暖風(fēng)器長時間泄漏,大量蒸汽進入空預(yù)器的受熱面,使熱面粘灰加劇造成堵灰。
(6)冬天一、二次風(fēng)進風(fēng)溫度太低,造成空預(yù)器冷端溫度綜合平均溫度低于煙氣的漏點溫度,使煙氣中的S03結(jié)露后造成堵灰。

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